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实力不允许我低调

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1486 就这我还以为多大个事呢
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的地方进行焊接。
    焊接完成之后刮去毛刺,在进行打磨,基本一根钢管就制作完成了。
    如果需要把光管折成不同的形状,还可以拿到钢管打弯机上面直接打弯就可以了。
    可是如果按照这样的工艺来生产,那么这些管材如果拿到航发上面使用,那必然会在严苛的工作环境里导致焊接处断裂。
    进而会引发,严重的空中事故。
    此前我们早早就已经把j20研发成功了,可是产能却一直上不来。
    据可靠消息,此前每年我们j20的年产量,也不过就是10-12架而已。
    为什么,产量一直上不来?
    就是因为航发的生产难度实在太大了。
    最早的一批j20,我们用的是毛熊的航发,当年这款战机一问世,还把老美的国防部长给糊的够呛。
    可是几年之后,人家就摸清了咱们这边的情况。
    原来咱们一直想给这飞机换上,咱们的涡扇15发动机,因为毛熊卖给咱们的发动机,始终性能略差一筹。
    而涡扇15在生产方面就有困难,虽然咱们从西欧某个中立国哪里搞来了一批高精度五轴联动机床。
    总算是解决了加工精度的问题,而且通过国内某大学研发的3d打印设备,又绕开了航发的某些难点零部件的生产门槛。
    可是最后在发动机内部转子的叶片方面,还有这外部的管线生产方面,却一直受限。
    航发内部的转子,其实就相当于一个小型的燃气轮机。
    一个转子主轴,而这根主轴上

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